Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 83-231-02 |
Наименование проекта Снижение потерь сжатого воздуха в сетях и у потребителей металлургического комбината |
Назначение Сокращение энергозатрат на производство сжатого воздуха |
Рекомендуемая область применения Выработка и потребление сжатого воздуха |
Описание Описание к № 83-231-02. Частное техническое решение, имеющее самостоятельное значение. На металлургическом комбинате источником сжатого воздуха являются компрессорные станции кислородного цеха и локальное компрессорное оборудование, установленное непосредственно в подразделениях комбината. Спецификой распределения сжатого воздуха являются значительная протяженность сетей, различные требования к параметрам сжатого воздуха (давлению, степени осушки) у потребителей, географическая разбросанность источников и основных потребителей. Анализ структуры потерь в сетях сжатого воздуха показывает, что транспортировка сжатого воздуха по трубопроводам от компрессорных станций к местам потребления сопровождается следующими видами потерь: -тепловые (потери температуры энергоносителя по протяженности трубопровода ввиду естественного охлаждения); -гидравлические потери на местных сопротивлениях; -объемные (утечки и технологические сбросы через дренажи). С целью оптимизации выработки и распределения сжатого воздуха проводится целенаправленная работа по следующим направлениям: -сокращение протяженности магистральных трубопроводов; -перевод потребителей, имеющих повышенные требования к давлению сжатого воздуха, с общих магистралей на выделенные (за счет чего возможно снижение давления у значительной части потребителей); -выявление возможных мест дросселирования потоков как на сетях кислородного цеха, так и на сетях потребителей, что дает возможность снижения объемов потребления; -более полное использование температурного потенциала сжатого воздуха. Для борьбы с тепловыми потерями на комбинате снабжение объектов сжатым воздухом переведено с двух вводов на один, в результате этого возросли скорости сжатого воздуха в трубопроводе, что привело к снижению тепловых потерь от источника к потребителю. Так, температура воздуха на вводе в ЛПЦ-5 повысилась на 25-30 %, потребление сжатого воздуха сократилось на 1500 м З/ч, экономический эффект составил 492 тыс. руб. в год. Для снижения перепада давления между источниками и потребителями некоторые участки трубопроводов заменили трубами большего диаметра. С целью снижения объемных потерь непосредственно на сетях потребителей Центром энергосберегающих технологий предложены мероприятия по автоматическому отключению подачи сжатого воздуха на пневмообдув стрелочных переводов железнодорожных станций от сетей кислородного цеха в зимний период при отсутствии снегопадов. Установка двух автоматических отсечек на станциях дала экономический эффект около 60 тыс. рублей в год. Необходимым мероприятием по снижению потребления сжатого воздуха является также снижение давления за счет дросселирования непосредственно у потребителей, путем установки дроссельных устройств (ограничительные шайбы, регулирующие редукционные клапаны и вентили). Совместно с кислородным цехом осуществлено снижение давления непосредственно на магистральном воздухопроводе к доменному цеху. Создан перепад давления 0,5-0,6 кг/см 2, в результате чего потребление сжатого воздуха доменным цехом на 10-13 %. Экономия составила 2,2 тыс. м З/ч (90 тыс. руб. в месяц). Большим резервом эффективного дросселирования потоков сжатого воздуха является применение запорно-регулирующей дроссельной аппаратуры непосредственно на компрессорных станциях, где обеспечение потребителей производится по нескольким отходящим трубопроводам. Сложностью в применении запорно-регулирующей аппаратуры на магистральных воздухопроводах является отсутствие достаточно надежной продукции отечественных производителей и высокая стоимость продукции зарубежного производства. С целью совершенствования учета и анализа объемных потерь на сетях кислородного цеха и потребителей, разработано положение о порядке расчета вынужденных технологических сбросов сжатого воздуха, которое позволяет анализировать и прогнозировать возможные объемы потерь при существующей схеме снабжения потребителей и при ее изменении (совершенствовании), а также выработать мероприятия по сокращению потерь. В результате выполнения эффективных мероприятий по более рациональному распределению и потреблению сжатого воздуха удельное потребление его на тонну стали снизилось на 12,1 %, экономический эффект составил 14,49 млн. рублей. |
Преимущества перед известными аналогами Снижение потребления воздуха при сохранении объемов производства стали |
Стадия освоения Внедрено в производство |
Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |
Технико-экономический эффект Уменьшилось удельное потребление сжатого воздуха на тонну сырой стали на 12 % |
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
Дата поступления материала 14.08.2006 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)