Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 83-008-01 |
Наименование проекта Особенности работы металлургического комбината при использовании различного железорудного сырья |
Назначение Разработка технологии ведения доменной плавки в условиях изменения состава железорудного сырья |
Рекомендуемая область применения Агло-доменное производство |
Описание Результат выполнения конструкторской или технологической разработки. В связи с прекращением поставок железорудного сырья с ССГПО (г.Рудный, Республика Казахстан), аглофабрики и доменный цех ОАО "ММК" были вынужденыувеличить объем потребления железорудного сырья КМА (Курской Магнитной Аномалии). Железорудное сырье ССГПО значительно отличается по содержанию серы, оксидов магния и глинозема, а такжепоосновности от железорудного сырья КМА, что привело к пересмотру ряда параметров доменной плавки и изменению состава агломерационной и доменной шихты. Увеличение доли "кислых" окатышей в доменной шихте и изменение состава аглошихты потребовало разработки новых (для ОАО "ММК") технологических приемов ведения доменной плавки, а также режима спекания агломерата. Врезультате доля концентрата ССГПО снизилась с 226,5 (первое полугодие 1998 г.) до 91,4 кг/т агломерата (первое полугодие 1999 г.), а расход концентратов КМА возрос с 143,5 до 341,7 кг/т агломерата. Чтобы уменьшить долю "кислых" окатышей в доменной шихте, потребовалось увеличение производства агломерата. При наличии резерва производственных мощностей аглофабрик встала проблема выгрузки аглосырья в зимний период из-за смерзаемости железных руд и концентратов при транспортировании отпоставщиков. После лабораторных опытов и промышленных испытаний было принято решение об увеличении поставок окатышей, часть которых после предварительного дробления использовалась в аглошихте. В отдельные периоды в аглошихте использовалось до 3,5 тыс.т/сут. дробленых окатышей. Вывод из аглошихты концентрата Лисаковского ГОКа, уменьшение в ней доли аглоруды Михайловского ГОКа, а также введение в аглошихту дробленных окатышей привело к сохранению содержания железа в агломерате при повышении основности с 1,43 до 1,60. Указанные выше меры позволили увеличить производительность агломашин с 78,95 до 83,84 т/л*ч, при этом содержание в агломерате мелочи класса 5-0 мм снизилось с 14,2 до 13,9%. Снижение доли концентратов ССГПО и продуктов переработки шлаков сталеплавильного передела, несмотря на увеличение забора в аглошихту сидеритов, привело к увеличению потребности в доломите с 2,2 до 42,8 кг/т агломерата. Увеличение расхода флюсов и снижение доли железосодержащих добавок в аглошихте повысило расход кокса на агломерацию с 40,5 до 49,8 кг/т агломерата. Большие изменения претерпела шихта доменного цеха. Доля агломерата в железорудной части доменной шихты повысилась с 55,1 до 59,4%, а расход окатышей КМА - с 205,2 до 687,1 кг/т чугуна при снижении потребления окатышей ССГПО с 541,8 до 7,4 кг/т чугуна. За счет повышения степени использования доменного газа, повышения расхода природного газа, увеличения температуры дутья и железа в шихте, а также снижения содержания кремния в чугуне удельный расход кокса в доменной плавке снизился с 457,5 до 447,8 кг/т чугуна. Снижение прихода серы с шихтой, а также увеличение содержания магнезии в доменном шлаке с 7,0 до 7,8% (даже при снижении основности шлака) позволило снизить содержание серы в чугуне с 0,020 до 0,016%. Улучшению шлакового режима доменной плавки способствовало также снижение прихода с шихтой глинозема. Выведение из состава аглошихты концентрата Лисаковского ГОКа и уменьшение в ней доли продуктов шлакопереработки снизило содержание фосфора (с 0,084 до 0,032 %) и глинозема (с 1,83 до 1,35 %) в агломерате, а содержание фосфора в чугуне снизилось с 0,111% до 0,053%. Благотворно на ведение доменной плавки сказалось более стабильное снабжение доменного цеха железорудным сырьем и коксом, что позволило уменьшить количество перешихтовок с 1523 до 966 штук,a количество"осадок" снизить с 16 до 10 штук. Таким образом,сделан и принят к реализации вывод о необходимости: -зимнего запаса железорудного сырья; -строгого соблюдения графиков капитальных и текущих ремонтов; -модернизации основного технологического оборудования; -внедрения новых технологических приемов ведения агломерационного и доменного процессов. |
Преимущества перед известными аналогами Эффективная работа доменного цеха при вынужденной замене железорудного сырья |
Стадия освоения Внедрено в производство |
Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |
Технико-экономический эффект Увеличилась производительность агломашин на 4,89 т/л * ч, удельный расход кокса в доменной плавке снизился на 9,7 кг/т |
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
Дата поступления материала 18.08.2006 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)